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浸沒式 MBR 技術厭氧珠廢水中處理中的應用

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發表於 2009-1-11 14:49:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
膜生物反应器(MBR)是20世纪60年代发展起来的一种新型高效的污水生化处理工艺[1]。在短短的几十年里,MBR技术经历了分置式、错流式和浸没式膜生物反应器三个阶段,其中,浸没式膜生物反应器是21世纪公认的最有发展前途的环境治理技术之一[2],也是目前处理高浓度废水[3]和污水中水回用[4]的理想技术。

  畜禽废水主要有粪便、尿液定期冲洗的“混合系统”和干粪人工铲除、尿液畜禽棚定期冲洗的“干湿分开系统”等两种,其特性是有机物、悬浮物和氨氮污染物浓度高,生化性能好,处理难度前者远远大于后者,若不进行处理直接排放,必将对周围环境造成严重的环境污染。对该类废水,目前常见的处理工艺是“厌氧预处理+好氧处理”,但该工艺处理后排放废水难以达到国家或当地环保标准。本文针对某“干湿分离系统”养猪场排放的高浓度废水(废水水量20 m3/d,CODcr=9100 mg/L,BOD5=3788 mg/L,SS=4490 mg/L,NH3-N=450 mg/L),吸收传统的“厌氧+好氧”处理工艺成果,采用先进的浸没式生物反应器处理技术。

  1 浸没式MBR处理技术

  MBR是活性污泥法中的一种,也是利用生物反应槽(曝气槽)内含微生物菌群的活性污泥吸附水体中的有机污染物,并以其为营养物质或增殖材料,使水体中的有机污染物分解达到净化废水的目的。浸没式MBR处理技术是将吸入泵、曝气器和生物反应池为一体式的最新膜生物反应器,膜组件直接放于生物反应器中,膜内流速由空气的搅拌提供。对有机物、氨氮浓度高的畜禽废水,采用前置式反硝化生物脱氮工艺(A/O工艺)[6, 7],与浸没式MBR工艺结合,将弥补传统A/O工艺的不足,并具有以下显著特点:(1)通过反硝化脱氮,彻底消除氨氮对微生物环境的影响;(2)减少了后续硝化过程的外加碱量,和后续硝化过程的曝气量,运行费用省。
  与传统的活性污泥法相比,A/O工艺结合浸没式MBR处理技术固液分离效率高,无须二级沉淀池,设备简单,构筑物占有空间小,自动控制稳定,耐负荷冲击能力强,污泥产量少,出水水质稳定等。
  2 工艺技术路线
  废水首先经过细筛网隔除废水中的悬浮物和杂物后流入调节池,均衡水质水量,然后用泵打入沉淀池进行固液分离,上清液流入MBR处理池,MBR处理池设计为A/O处理系统:在前段,进水与后段的回流水充分混和进行生物反硝化脱氮,在后段进行生物降解和硝化,同时加碱补充氨氮硝化所消耗的碱度,处理后水直接排放。工艺流程见图1。
  
  图1 处理工艺流程图
  
图2 某养猪场废水经MBR处理后的出水水质结果
  3 结果分析与讨论
  该工程施工安装历时2个月,于2000年3月投入活性污泥正式开始工艺调试。通过3个月的调试及6个月的稳定运行,测得进入废水处理站的平均水质与设计水质基本相符,即CODcr=9100 mg/L,BOD5=3788 mg/L,SS=4490 mg/L,NH3-N=450 mg/L。出水水质于达到DB 31/199-1997一级标准。根据出水水质,调试阶段基本共分为5个阶段进行,调试过程表1,出水水质结果见图2。
  表1 某养猪场废水调试阶段说明
阶段 时间段/d 现 象
I 0~22 驯化阶段
II 23~41 出水CODcr 、BOD5和SS达标, NH3-N超标,pH>8.5
Ⅲ 42~90 BOD5和SS达标,出水CODcr超标,NH3-N超标,pH=5.5∼6.5
IV 90~100 BOD5、NH3-N 和SS达标,出水CODcr超标,pH=7.4∼7.8
V >101 CODcr、BOD5、NH3-N和SS达标, pH=7.5∼8.5
  阶段I:调试工作准备就绪,向MBR池内投入有效池容约7.5%的城市活性污泥,用水加满后,处理系统按设定的程序开始运行。
  阶段II:调试至第23天进行第一次取样,出水CODcr小于100 mg/L,但进出MBR池的NH3-N浓度相同,出水pH高于进水,且有大量的泡沫产生。结果表明微生物经22 d驯化后,繁殖速率较高的异养菌增殖迅速,世代时间较长的硝化菌尚未形成优势菌种。由于氨氮浓度高,废水呈碱性而产生大量泡沫。
  阶段III:第46天取样时,发现CODcr又出现回升趋势(约300 mg/L),而NH3-N浓度明显下降,出水pH低于进水;在接下来近40 d的调试期间,出水的CODcr稳定在250 mg/L左右,NH3-N稳定在50 mg/L左右,pH小于6。产生该现象的主要原因可从硝化过程机理分析得到解释。
  根据硝化过程机理,硝化过程主要包括以下串级反应,即:
  
  由反应(1)可知,废水中1 mol NH4+在溶解氧和亚硝酸菌的作用下,即可产生2 mol H+和1 mol的NO2—。当调试进入阶段III时,废水中的NH3-N浓度下降,pH降低,说明硝化过程反应(1)已开始进行,即废水中的亚硝酸菌和硝酸菌开始生成。由于硝酸菌的产率约为亚硝酸菌的1/2至1/3[1],加上在酸性环境下(pH=6.0∼7.2),反应(1)的反应速度大于反应(2),从而使硝化过程中的串级反应(2)的反应速度较小,废水中H+浓度和NO2—浓度累积。因此,废水在进入调式阶段III时,废水中的pH始终较小,出水中的NO2—浓度较高。这与第77天的MBR出水中NO2—高达123 mg/L的分析结果十分吻合。
  同&#26102;,由于出水pH&#36739;低,反&#24212;(1)得到抑制,使出水NH3-N基本保持在50 mg/L左右。&#20247;所都知,NO2—&#23646;&#36824;原性物&#36136;,理&#35770;上1 mg/L NO2--N&#23558;&#20135;生1.141 mg/L CODcr[1],&#20026;&#35777;&#23454;NO2—&#23545;出水CODcr的&#36129;&#29486;,在&#23454;&#39564;室采用&#27979;定BOD5&#39044;&#22788;理的方法&#23558;NO2—影&#21709;消除,&#27979;得CODcr <100 mg/L。&#35813;&#32467;果表明,&#38454;段III出水CODcr&#31283;定在250 mg/L左右主要是由NO2—累&#31215;引起。&#23454;&#39564;室利用&#35813;&#20859;&#29482;&#22330;的污泥和出水&#36827;行小&#35797;,&#21457;&#29616;如果控制pH > 7.5,&#21017;出水NH3-N < 5 mg/L,而NO2—&#27987;度不&#21464;。&#36825;也&#35828;明&#38454;段III的硝酸菌&#27987;度由于受&#24223;水中酸&#29615;境和硝酸菌生成速率的制&#32422;,尚未&#36798;到需要&#27987;度。因此,在&#36827;入&#38454;段III&#26102;,&#24223;水的pH始&#32456;小于6,出水的CODcr&#31283;定在250 mg/L。
  &#20026;了提高&#29615;境pH,促&#36827;硝化反&#24212;,在&#35843;&#35797;&#36827;入第79天&#26102;,向&#24223;水中投加NaOH,但&#23454;&#38469;投加量&#36828;大于理&#35770;加&#30897;量(理&#35770;加&#30897;量=硝化所需&#30897;度 — &#36827;水&#30897;度)。&#36825;于MBR池&#36739;大和NH4+的&#32531;&#20914;作用有&#20851;。所以加&#30897;量逐日提高(350∼550 g/t&#24223;水),至第87天出水pH才有明&#26174;上升&#36235;&#21183;。
  在&#38454;段III的初期,泡沫仍&#36739;多,池&#20869;活性污泥&#38543;泡沫溢出。&#24403;&#36827;入第50天&#26102;,&#24320;始投加消泡&#21058;(&#32422;1.5∼2.0 g/L),污泥&#27987;度&#24320;始增加,&#24223;水中泡沫大大&#20943;少。
  &#38454;段IV:&#35813;&#38454;段持&#32493;&#26102;&#38388;&#32422;10 d,主要特征是pH保持在7以上,NH3-N < 5 mg/L;由于&#24223;水中pH控制&#36739;差,出水中CODcr&#34429;有明&#26174;下降,但仍稍&#20026;超&#26631;。&#36825;也&#20174;一&#20010;&#20391;面&#35828;明,&#23545;高氨氮、高CODcr污染物&#24223;水&#22788;理系&#32479;,&#22788;理系&#32479;的自&#21160;化程度&#23558;直接&#23545;出水&#20135;生重大影&#21709;。
  &#38454;段V:&#35843;&#35797;&#24320;&#36827;入第100天,加&#33647;系&#32479;、自&#21160;控制和反&#39304;系&#32479;完全正常,MBR出水全部&#36798;到DB 31/199-1997一&#32423;&#26631;准。此&#26102;,硝化系&#32479;已完善,加&#30897;量逐日&#20943;少(230∼140 g/t&#24223;水),泡沫&#20135;生大量&#20943;少,系&#32479;不需添加消泡&#21058;。
  4 &#32467; &#35770;
  采用膜分离活性污泥法&#22788;理&#24223;水在&#22269;&#20869;&#36827;行的&#35797;&#39564;及工程性&#35797;&#39564;&#36739;多[3,4],但&#23454;&#38469;工程&#39033;目很少。本文采用前置式反硝化生物&#33073;氮A/O工&#33402;,&#23558;浸&#27809;式MBR&#35013;置O&#32423;生化池&#22788;理畜牧&#24223;水&#36825;种含高有机物、高氨氮的&#24223;水,在&#22269;&#20869;尚&#23646;首次。&#23545;于高&#27987;度有机&#24223;水,采用膜法&#22788;理&#24223;水的投&#36164;与普通生化法基本相&#24403;,但出水水&#36136;&#31283;定、污泥量小、占地面&#31215;&#32039;&#20945;,&#36816;行和管理&#31616;&#21333;。
  本&#39033;目以干&#28287;分离系&#32479;的畜禽&#24223;水&#20026;&#23545;象,&#36827;水CODcr&#20026;9100 mg/L,BOD5&#20026;3788 mg/L,SS&#20026;4490 mg/L,NH3-N&#20026;450 mg/L,&#32463;浸&#27809;式MBR工&#33402;&#22788;理后,&#32463;&#36807;3&#20010;月的&#35843;&#35797;及6&#20010;月的&#31283;定&#36816;行,共&#32463;&#21382;了5&#20010;&#38454;段,出水CODcr<85 mg/L,BOD5<10 mg/L,SS<5 mg/L,NH3-N<5 mg/L,&#36798;到DB 31/199-1997一&#32423;&#26631;准。因此,&#35813;&#20859;&#29482;&#22330;&#24223;水&#22788;理&#39033;目的成功&#20026;浸&#27809;式MBR工&#33402;&#22788;理畜牧&#24223;水提供了&#23453;&#36149;的工程&#23454;&#36341;。
  &#21442;考文&#29486;

本篇文章&#26469;源于 “863建筑工程&#36164;&#35759;网” &#36716;&#36733;&#35831;以&#38142;接形式注明出&#22788; 网址:http://www.863p.com/water/WaterSclgy/200611/14967.html
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